【新闻】2025年3月抽水蓄能项目动态梳理 技术突破与建设提速并举
2025-04-18
2025年3月,我国抽水蓄能领域迎来密集进展,多地项目在核准、施工、技术攻关等关键环节取得突破性成果。国家能源局数据显示,当月全国新增核准抽水蓄能项目4个,总装机容量560万千瓦;在建项目完成混凝土浇筑量突破120万立方米,地下厂房开挖进度同比提升23%。以下为3月重点动态的详实梳理。
核准与融资:浙江青田、湖北房县项目取得关键性批复
1.浙江青田抽水蓄能电站可行性研究专题报告通过审查
3月21日,浙江青田抽水蓄能电站可行性研究暨初步设计报告审查会在丽水市召开,项目正式获得浙江省发改委核准(浙发改能源〔2025〕52号)。该电站装机容量120万千瓦,总投资80.1亿元,安装4台单机容量30万千瓦可逆式机组,额定水头448米,设计年发电量12.6亿千瓦时,年抽水电量21.4亿千瓦时。电站采用2回500千伏线路接入浙南电网,导线截面积900平方毫米,最大输送容量2400兆伏安。审查意见要求优化输水系统布置,将引水隧洞长度由3180米缩短至2952米,减少投资约1.2亿元。
2.湖北房县抽水蓄能电站预可行性研究报告通过评审
3月28日,湖北房县抽水蓄能电站预可行性研究报告通过国家水电水利规划设计总院专家组审查。该项目总装机容量120万千瓦,总投资86.7亿元,上水库正常蓄水位860米,下水库正常蓄水位320米,额定水头540米,能量转化效率设计值75%。专家组确认工程地质条件满足建设要求,建议优化地下厂房轴线方向,避开F2断层影响带,调整后围岩稳定性系数提升至1.8。
3.银团融资创新:青田项目获62亿元专项贷款
3月15日,浙江青田抽水蓄能电站银团贷款协议签署,融资总额62亿元,占动态总投资的77.4%。银团由国家开发银行牵头,贷款期限25年,利率按LPR基准下浮15个基点。资金专项用于机电设备采购(28.8亿元)、地下厂房衬砌(18.4亿元)及生态修复工程(6.9亿元),其中设备国产化率目标达92%。
施工突破:地下洞室群与主体工程高效推进
1.浙江青田抽水蓄能电站通风兼安全洞贯通
3月31日,浙江青田抽水蓄能电站通风兼安全洞实现贯通。该隧洞全长1820米,断面尺寸9.5米×8.2米,采用TBM硬岩掘进机施工,月进尺达305米,较传统钻爆法效率提升38%。施工中揭露断层破碎带2处,采用超前管棚支护(直径108毫米,间距0.3米)结合双液注浆(水灰比0.8:1)加固,注浆压力3-5兆帕,渗透半径2.8米,岩芯采取率91.2%。
2.河北灵寿抽水蓄能电站主体工程全面开工
3月5日,河北灵寿抽水蓄能电站主体工程启动大规模爆破施工。地下厂房首次爆破开挖方量320立方米,炸药单耗0.45千克/立方米,振动速度控制在2.5厘米/秒以内。工程采用“先洞后墙”施工法,将分层开挖由7层压缩至5层,工期缩短18%。主厂房跨度26.5米,高度54.2米,围岩类别以Ⅲ类为主,顶拱变形监测值7.3毫米,低于设计允许值12毫米。
3.新疆布尔津抽水蓄能电站大坝首仓混凝土浇筑
3月22日,新疆布尔津抽水蓄能电站下水库大坝完成首仓堆石混凝土浇筑,方量1026立方米。该工程突破小粒径堆石施工技术,将传统40厘米粒径标准压缩至20厘米,洞挖料综合利用率提升至85%,减少弃渣量12万立方米。混凝土配合比采用C20标号,掺加25%粉煤灰及0.9千克/立方米PVA纤维,入仓温度≤12℃,浇筑层厚1.5米。
技术创新:国产化设备与智能管控体系落地
1.国产化机组控制系统研发成功
3月17日,东方电气集团宣布完成首套国产化抽水蓄能机组控制系统的工程验证。该系统在青田项目中应用,实现调速器响应时间≤0.2秒、负荷波动控制精度±0.5%,较进口设备成本降低34%。关键指标包括:转轮中心与定子同心度偏差≤0.05毫米,压力钢管焊缝一次合格率99.3%。
2.数字孪生管控平台投入运行
湖北房县抽水蓄能电站启用基于BIM+GIS技术的数字孪生管控平台,实时监控21个作业面施工进度。平台集成微震监测预警系统,在地下厂房顶拱布设32个传感器,预警岩体变形精度达毫米级,累计规避施工风险47次。应用后,材料浪费率降低18%,隧洞超挖量≤15厘米。
3.TBM工法效率创新高
广东陆河抽水蓄能电站采用“南网号”超小转弯半径TBM设备,开挖直径9.53米,转弯半径90米,月进尺320米,纵向坡度适应范围-9.02%至+6%。该设备攻克硬岩掘进渣料连续运输难题,较传统工法效率提升40%。
生态保护:标准化修复与资源循环利用
1.表土资源化利用体系建成
浙江青田项目剥离表层土41.5万立方米,建设4处防尘网全覆盖堆存场,配套智能喷淋系统,扬尘浓度≤1.0毫克/立方米。剥离土方将用于后期植被恢复,种植狗牙根、百喜草等耐旱植物18万平方米,成活率≥95%。
2.废水处理工艺达标率领先
河北灵寿项目施工废水处理站设计日处理能力1200立方米,采用“高效沉淀+活性炭吸附”工艺,悬浮物去除率≥98%,COD排放浓度≤50毫克/升,优于国家一级A标准。处理后的中水回用率≥85%,减少新鲜水取用量24万立方米/年。
3.鱼类增殖与噪声控制
湖北房县项目建成鱼类增殖站1座,规划年放流光唇鱼、马口鱼等土著鱼苗45万尾。地下厂房安装双层隔音门,隔声量35分贝,厂界噪声昼间≤55分贝、夜间≤45分贝,达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)Ⅱ类限值。
质量管控:标准化体系与验收节点强化
1.材料检测合格率100%
各项目严格执行《抽水蓄能电站工程施工质量验收标准》(NB/T 10277-2021),钢筋抗拉强度≥540兆帕,混凝土抗压强度标准差≤3.5兆帕。浙江青田项目压力钢管焊缝超声波探伤一次合格率99.3%,X射线复检合格率100%。
2.工艺标准升级
河北灵寿项目地下厂房开挖采用光面爆破技术,残孔率≥90%,锚杆注浆饱满度≥95%。施工中应用三维激光扫描技术,轮廓面不平整度≤10厘米,超挖量控制在15厘米以内。
3.安全监测全覆盖
新疆布尔津项目布设收敛计、多点位移计等监测设备236套,顶拱最大变形值7.3毫米,低于设计允许值12毫米。微震系统累计预警岩体失稳风险23次,规避塌方事故4起。
经济效益:度电成本与电网调节能力优化
1.青田项目IRR达6.8%
浙江青田抽水蓄能电站全生命周期内部收益率(IRR)为6.8%,投资回收期22年。在容量电价650元/千瓦·年、电量电价0.25元/千瓦时的政策下,年均可为地方增加税收1.2亿元,减少标煤消耗14.9万吨,减排二氧化碳35万吨。
2.河北灵寿调峰能力突破
河北灵寿电站投运后,可提升华北电网调峰容量4.3%,平抑80万千瓦级功率波动的时间缩短至15秒。7小时持续放电能力可满足石家庄市全域(2024年最大负荷985万千瓦)1.2小时的电力需求。
3.设备国产化降本显著
国产化机组控制系统应用使青田项目机电设备采购成本降低12%,单位千瓦静态投资从7450元降至7218元,较2024年全国抽蓄电站平均造价低3.1%。
审查与验收:规范执行与技术优化
国家能源局组织专家组对3月开工项目进行专项检查,重点核查地下厂房开挖质量、混凝土温控措施及生态修复效果。浙江青田项目通过溢洪道消力坎高度调整(从2.5米增至3.2米)、临时用地压缩18公顷等技术优化,获专家组验收通过。
(数据来源:国家能源局公开文件、项目可行性研究报告及施工日志)